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泸天化(000912)内幕信息消息披露
 
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追赶世界一流水平之路丨回顾泸天化成为中国尿素工业“脊梁”历程

http://www.chaguwang.cn  2024-07-16  泸天化内幕信息

来源 :四川泸天化股份有限公司2024-07-16

  不忘来时路,方能行致远。

  我国首套进口“大化肥”(大型化肥装置)投用后,在运行中克服了哪些困难?记者采访了泸天化股份公司原党委书记金灼麟,原总经理傅建章,原副总工程师茅启昌、马志勇,原质量标准计量处处长张先政,原质量管理科科长黄治鑫,回顾那段攻坚克难追赶世界一流水平的岁月。

  

  1989年,老系统合成氨装置首次大规模技术改造交接仪式举行。

  敢做“风险题”:让外国专家刮目相看

  黄治鑫回忆,1961年3月到1964年6月,他在泸天化夜校学习化工机械技术,后来又到南京化肥厂学习了10个月。多年来,他加强学习,车工、钳工、铆工、焊工等工作都会做。

  

  泸天化股份公司原质量管理科科长黄治鑫。曾涛摄

  工作中,黄治鑫有些“痴迷”,在设备大修时,为摸清设备的“脾气”,他曾三天没回家。泸天化主要运行装置的所有情况,黄治鑫都了如指掌。

  1976年,新系统(“大化肥”)试车后进行装置考核,外国专家现场指导1个月,如果到期没出问题,专家就按时回国。

  到了第29天,运行装置出问题了:再生塔出口阀底部破裂,出现了一个拇指大的口子,出现了气体泄漏。

  如果无良法处理,化工装置只有“停车”终止考核。而化工装置停产一次损失大,除了造成生产中断外,还要排放大量氢气、氮气,无疑会大幅增加生产成本。

  厂领导找到黄治鑫问道:“老黄,你有无办法处理?”

  “外国人能做到的,我们也能做到;外国人做不到的,我们创造条件做。”当时,黄治鑫想到的就是“不蒸馒头争口气”。

  直接封堵、焊接,不行。黄治鑫思前想后,最后自己设计加工了一个特殊的“罩”,焊上一段管道,管道末端安装一个阀门。这个“罩”将泄漏的部位罩住,通过管道和阀门将泄漏的碳酸钾溶液引流出去,然后在“罩”周围进行焊接,焊接完成后再把阀门关上。外国专家一直在现场观察黄治鑫如何处理,当看到缝隙变小了,到后来关阀不漏了,老外对黄治鑫竖起了大拇指,连声说“OK!”

  善打“感情牌”:把老外的技术变成自己的技术

  “大化肥”投产后,把老外的技术变成自己的技术,有一个消化、吸收的过程,期间装置运行不正常,有时甚至出现“停车”次数比“开车”次数多的情况。

  1976年12月,省化工厅领导要求泸天化立即成立工作组,并点将金灼麟、傅建章分别担任组长、副组长带队整改,必须把装置开正常。

  

  泸天化股份公司原党委书记金灼麟。曾涛摄

  工作组跟随班组操作工人一起“倒班”,他们发现了问题所在:工人轮班时操作方法不一样。由于此前操作方法未规范,工人凭感觉干活,这才出现了设备运行不稳定的现象。

  对此,工作组规范了操作方法,组织工人学习培训,考试合格了才能上岗;落实岗位责任制,要求操作工必须每个小时巡检一次,加强对装置的监控。

  金灼麟还想到一个问题:一线职工倒班辛苦,0点到8点值守,通宵不能睡觉。金灼麟认为,要让职工安心上班,就要解决他们的具体问题。

  于此,泸天化为一线职工倒班工人加分,优先解决其住房问题;办好泸天化子弟校,解决职工子女上学问题等。采取上述措施后,设备正常运行有了坚实保障。

  合成氨快锅主控室原来离操作工艺设备较近,这样仪表控制盘振动较大,对仪表测量精度、仪表寿命和管道都有影响。快锅噪音大、温度高,对操作人员的身体健康也有影响。马志勇、张先政回忆,他们将快锅主控盘搬到离工艺设备较远的现场,保障了仪表的准确度,延长了使用寿命,受到了操作人员的点赞。

  

  泸天化股份公司原副总工程师马志勇。曾涛摄

  作为以前全国石化自动化领域的行业领军人物,马志勇将温度、压力、流量等参数输入诊断系统,开发诊断软件,通过数据传递信号,分析机组的运行情况,判断机组是否“生病”,将来可能会发生什么隐患,这就解决了过去洋设备是否检修、小修还是中修、大修凭经验凭感觉的问题。

  

  泸天化股份公司原质量标准计量处处长张先政。曾涛摄

  “当时,全国的化工企业都到泸天化学习仪表自动化,泸天化仪表班班长如果输送出去,可当其他化工企业的车间主任。”张先政笑着说。

  敢吃首个“蟹”:利用还本付息的世行贷款技改

  20世纪六七十年代,泸天化引进了中型、大型化肥装置。

  在这两套装置运行中,泸天化虽然吸收外国先进技术,对装置进行了改进,但能耗仍高于当时世界先进水平,部分设备呈老化趋势,设备故障逐年增多,特别是“中化肥”随着运行年限的增加存在工艺落后、技术陈旧等问题,加之天然气供应紧张、价格上涨,导致化肥生产成本升高,效益下降。

  20世纪80年代初期,在世界生产领域中,掀起了应用新技术、新工艺、新材料的“第三次工业革命”浪潮。国外合成氨和尿素的生产技术有较新的发展,特别是在节能增产和改善环境方面更加明显,这与我国工业发展战略要求合拍。随着我国经济社会的发展和对外开放的扩大,利用外资引进国外先进技术对传统产业进行节能、增产技改,已成为国企追赶世界一流的目标。

  

  泸天化股份公司原总经理傅建章(左)接受泸州市融媒体中心记者简放鹏的采访。曾涛摄

  1983年,傅建章接到化学工业部打来的电话:世界银行副总裁率团访华,愿意提供一笔低息贷款用于中国企业的技术改造。化学工业部根据国务院领导指示,将9700万美元分给5家大化肥企业进行技改。

  消息在泸天化决策层传开后,有人并不看好:“这次技改只是换来部分技术革新和节能效果,花这么多钱,值得不?”

  傅建章觉得这是一个赶超世界一流水平的机会:在20世纪70年代末期,世界上就出现了低能耗合成氨工艺,80年代建成了低能耗合成氨厂,且生产规模越来越大,安全运行周期越来越长。泸天化与之相比,差距较大。而作为肩负国民经济重任的国企,泸天化理应走在前头。

  于是,傅建章带上总工程师连夜直飞北京,成了申请贷款第一人。当时大型国企项目建设都是国家投资,没有“贷款付息”一说。所以,许多企业一听到要“还本付息”,不敢贸然行动。

  经世界银行项目选定和评估后,中国技术进出口总公司与世界银行正式签订贷款协议,该贷款属改革开放后世界银行向中国发放的第一批贷款,贷款总额为9700万美元,其中分配给泸天化合计4130万美元,用于泸天化大、中型化肥装置技改。

  1987年11月23日,泸天化对两套化肥装置进行技改。“大化肥”装置技改后,使合成氨日产量由1000吨增加到1150吨,水解尿素工艺冷凝液回收氨和二氧化碳,年回收尿素5600吨,设计合成氨综合能耗由改造前的9.37百万千卡吨下降至8.323百万千卡吨。

  两套化肥装置经过技改,“大化肥”装置于1988年11月4日产出合格氨。

  

  1988年,大化肥合成氨装置氢回收系统建成投产。

  尽管“中化肥”装置于1989年9月25日产出了合格的尿素,但由于等压双循环的IDR工艺是国内第一次工业化应用,改造后老系统尿素装置运行一直不正常。在相当长的时间内,其综合能耗居高不下,装置停车频繁,现场环境较差,存在“三个不知道”的现象:不知道它什么时候会停车,停车后又不知道什么时候能交出检修,检修好后不知道什么时候能开正常。

  

  泸天化股份公司原副总工程师茅启昌。曾涛摄

  茅启昌等人通过分析研究和操作摸索,发现“综合兼顾”效果更好。原来,IDR尿素工艺,本来是通过高氨碳比、低水碳比、高压,提高二氧化碳转化率。但在高压状况下,氨汽提塔和二氧化碳汽提塔效率降低,后工段循环和蒸发分离的负担增大,并且由于高压状态下,设备出故障概率增加,停车自然频繁。后来,通过攻关小组的反复验证,决定将高压系统降低2兆帕操作,并适当调整水碳比、循环量等参数,兼顾高压系统转化效率和汽提效率,装置工艺状况由此彻底改观,综合能耗大幅下降。

  “大化肥”装置技改后,在全国首家达到增产15%的能力,被当时的化学工业部誉为“大化肥”技改成功的样板。“中化肥”装置可增产50%,净节能24.3%。

  

  经过这次大规模的技改,泸天化合成氨年生产能力达到50万吨,尿素年生产能力达到72万吨,成为全国最大的合成氨和尿素生产基地。1988年至1991年连续4年进入“中国500强企业”,成为中国尿素工业的“脊梁”,为国家粮食连年增产保障粮食安全作出了突出的贡献。

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