来源 :河北省国资委2023-04-11
承德钒钛板带事业部150吨转炉系统钒回收率创历史最好成绩
3月份,承德钒钛板带事业部150吨转炉系统坚持以钒定钢方针,积极开展提高钒回收率专项攻关,通过采取应用提钒模型、优化冷料配比、改良提钒吹炼工艺等措施,钒回收率完成74.3%,创历史最好成绩,为推动低钒铁水冶炼技术实现新突破,促进钒钛新材料产业高质量发展打下坚实基础。
该事业部充分发挥钒钛资源优势,坚定不移推进“以钒定钢”的生产经营管理理念,坚持以技术升级为引领,改进传统提钒工艺方式,针对低钒铁水冶炼要求,组织技术团队与集团科学家团队联合建立精准提钒模型科研项目,研发150吨提钒转炉模型控制系统。根据铁水含钒水平判断冷料加入时机、加入量以及冷料最优配比方案,确保铁水内部钒元素充分氧化,显著降低半钢余钒,有效提升提钒标准化操作水平,为促进钒综合回收率提升打下坚实基础。针对炼钢工序对不同钢种所需半钢碳元素要求,合理调整粗氧提整和纯氧提钒工艺组合比例,有效稳定了半钢终点碳含量,为炼钢工序提供了稳定的半钢条件,保障了半钢炼钢生产顺行。针对提钒过程底吹搅拌效果,对提钒转炉底吹使用模式进行大胆创新改进,采用分组增压底吹使用模式,有效延长提钒转炉底吹使用寿命,确保半钢得到充分搅拌,有效降低了提钒过程中钒元素的流失,同时进一步缩短了提钒周期,为生产过程中半钢的稳定供应和提高炼钢生产效率提供有效支撑,实现钒回收率的显著提升。
同时,该事业部坚持在转炉提钒班组开展劳动竞赛,组织各班组设定提钒率指标竞赛目标,切实发挥技能人才、岗位工程师带头作用,瞄准制约提钒率瓶颈难题建立攻关课题,开展指标攻关,推进技术创新,不断优化各项指标。强化提钒过程精细化管理,加强设备点检和维护,建立提钒生产管理台账,对生产过程详细数据进行每炉记录,根据生产实际情况进行每天钒渣生产情况分析,实现工序控制、质量控制“回头看”,及时总结和优化提钒工序冷料加入方案和工艺参数,控制吹炼过程温度、成分,在保证半钢质量的基础上提高铁水钒氧化率,使半钢余钒稳定控制在0.02%以下,有效提高了钒回收率,为钒渣产量与质量的提升奠定基础。